企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 生产加工 |
所在地区: | 安徽 马鞍山 |
联系卖家: | 范恒 先生 |
手机号码: | 18605550012 |
公司官网: | njhdyj.tz1288.com |
公司地址: | 安徽省马鞍山市花山区宝龙华庭1栋1711 |
神户制钢公司开发的喷溅预测是以顶吹氧***悬吊系统的检测为基础。日本NKK公司京滨厂是通过对出钢口的监测来减轻喷溅。当熔渣猛烈上浮时,视频信号发出往炉内添煤或石灰石的指令。比较好用的材料(从平息熔池的时间来说)是煤。转炉炉衬寿命是极为重要的课题。日本、美国及西欧各国资料分析表明,影响炉衬磨损的各项冶炼参数,例如后期渣氧化度、碱度及吹炼终点时钢水温度,各国钢厂之间并无大的差别。只有通过用副***检测方可将对炉衬***为有害的后吹时间从10-15min减少到1-3min及消除补吹
华冶科发经过多年的研究和实践,开发出以转炉物料平衡、能量体系平衡为基准,同时应用冶金反应工程学原理设计的转炉低成本冶炼模型。该模型的很大特点是解放了转炉操作人员的大脑,摆脱了传统经验思维,对钢铁企业降低冶炼成本、增强产品市场竞争力具有重大意义。目前为止该模型已成功应用到中天钢铁集团有限公司、马鞍山钢铁集团有限公司、天津钢铁集团有限公司、山西介休钢铁有限公司等多家钢铁企业,运行效果良好,吨钢综合成本下降10~20元左右,转炉终点碳氧双命中率达到了85%以上。该模型的成功开发与应用得到了钢铁企业的一致认可和好评,为钢铁企业降本增效提供了有力支持。
预防对策
1、炉前要加强吹搅拌,通过吹,来均匀钢水成份、温度,转炉,确保气体和夹杂物上浮,保证吹大于3min,吹压力保证钢包内钢水微微浮起为佳,钢水翻花太大,转炉冶炼模型,钢包内钢水渣层被破坏,钢水吸气,使钢水二次氧化,钢水不翻花,吹搅拌效果不好,转炉物料平衡,达不到去气去夹杂的效果。
2、加强终脱氧力度,提高转炉终点碳氧双命中率,凡终点碳低于0.05%个时,应加大钡量用,将钡用量提高到0.5~1kg/t。
3、连铸浇铸前必须将包盖扣好,钢包沿要清理好,以防止包盖不严,钢水、钢渣从缝隙中喷出,并在适当增加大包包盖的宽度。
4、防止钢包喷溅的关键是炉前避免出过氧化钢。因此,规范炉前冶炼操作是***过氧化钢出现的主要措施。